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斗式提升機在生產過程中減少故障的方法

5000t/d生產線生料制備采用RMR57/28/555立磨。在試生產期間,常常出現因操作不當引起循環斗式提升機電流過高,導致斗式提升機壓死、磨機跳停的現象,不但給現場人員增加了較大的工作量,也影響了生產。經過操作員的不斷總結和實踐,目前形成了一套行之有效的中控處理措施,有效避免了此類現象的發生。

提升機

存在問題外循環斗式提升機型號為:NSE300×33350,輸送能力為450t/h,電動機功率為75kW,額定電流為140A,報警值為150A。在實際生產中,常常會因原料突然變化、來料不穩等原因,使磨況發生了改變,造成外循環物料多,導致提升機電流高。在生產初期,通常采用的操作方法是迅速減少喂料量,同時加大研磨壓力,適當降低選粉機轉速,讓盡量多的細粉隨氣體排出磨外,減少磨內物料量,從而降低外循環物料量。

但在實際操作中發現,此種操作方法調整時間過長,大量的物料來不及排出磨外,最終將循環斗式提升機壓死。由于該提升機與磨機是連鎖關系,提升機跳停后磨機同樣會停機。改進措施通過摸索和實踐發現,當循環斗式提升機電流達到臨界值140A,甚至達到報警值150A時,迅速采取以下措施,可有效避免循環斗式提升機的壓死。

①急停入磨皮帶,禁止物料入磨。

②迅速降低研磨壓力,使物料在磨盤上暫時形成較厚的料層,使進行外循環斗式提升機的物料銳減。

③適當降低選粉機轉速,使磨內細粉盡快排出磨外(選粉機轉速不宜過低,以防生料細度過粗)。

④當循環斗式提升機電流有下降趨勢,并降至140A左右時,可以減少料量至200-300t/h,開啟入磨皮帶喂料,調整磨況至穩定狀態,再進行正常操作。

經過實踐證明,此種操作方法簡單易行,可在較短時間內迅速降低外循環物料量,有效避免了因外循環物料量大造成循環斗式提升機壓死、磨機跳停的現象,對磨機的長期運行起到了至關重要的作用,從而保證了回轉窯的正常供料,也大大降低了生料粉磨系統電耗。

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