石英石
鐵礦石
花崗巖
河卵石
高嶺石
石灰石
單轉子改雙轉子破碎機及改造前后破碎效果對比
為響應國家節能減排號召,節約生產成本,礦山采用回摻表土到礦石中的方式,以降低表土的堆置量。礦山在一、二期采區設置兩臺錘式破碎機(1000t/h),三期采區設置一臺雙轉子錘式破碎機(1400t/h),采礦初期能滿足公司生產需求。但是隨著采礦規模的擴大,含泥礦石增多,破碎機越來越難以滿足公司生產需求。由于以上原因,公司決定對單轉子破碎機進行技術改造。
礦山破碎廠計劃將單轉子破碎機改造成雙轉子破碎機,主要是由于礦山排土量比較大,而礦山排土場容積有限,以及由雙轉子破碎機本身的特點所決定的。
1、雙轉子破碎機的優點
(1)在生產能力相同的情況下,與單轉子破碎機相比,雙轉子破碎機可供磨損的打擊介質的金屬量更大,錘頭壽命更長。此外,轉子的尺寸和質量較小,機身高度低,設備質量較輕,可以減小與之相配的起重設備和給料機規格,從而降低破碎系統設備投資和基建投資。
(2)由于破碎主要發生在兩個轉子之間,在此空間內,沒有像單轉子破碎機反擊板那樣的大面積腔壁可供黏濕物料粘附,所以破碎含黏濕物料的礦石時不易造成堵塞和粘附。因此,雙轉子錘式破碎機對黏濕物料的適應性較強。
(3)雙轉子破碎機比單轉子破碎機產能高,耗能低。
2、改造方案
由于礦山泥夾石太多,已有排土場基本沒能力接收,泥夾石回摻成了礦山唯一出路。泥夾石含泥量較大,礦山已有1號、2號單轉子破碎機無法滿足破碎要求,改造單轉子破碎機為雙轉子破碎機勢在必行。
由于公司1號和2號破碎機緊挨一起,共用一套動能系統,破碎機改造時會相互制約而影響生產。所以,最初公司制定了兩套方案:方案一是舍棄1號破碎機,在2號位置改造破碎機,或舍棄2號破碎機,在1號位置改造破碎機,但為靈活調度切入料倉,需新建帶式輸送機入雙向門,料流量過大時易發生堵塞,而當破碎機發生故障或檢修時,全靠料倉出料無法滿足長帶式輸送機;方案二是保留1號破碎機,改造2號破碎機,其優點在于改造工作量和方案一一樣,但生產運輸系統不變,調運靈活,適應多種狀況,符合長遠布局,滿足多泥礦山生產的要求。
經過系統考慮決定選用方案二,將原來的單轉子破碎機改成雙轉子破碎機,改造主要包括以下內容:
(1)購買兩交錯式轉子安裝于同一水平,兩個轉子間裝有承擊砧;
(2)在新轉子下增加襯板、篩板;
(3)降低破碎機總高度,進料口改為矩形,加大了進料粒度;
(4)加大雙向閥;
(5)重制過渡底座,并加大出料帶式輸送機產能,使破碎機設計產能從1000t/h提升到1400t/h;
(6)地坑內沖擊滾輪改為沖擊棒。
雙轉子錘式破碎機相當于兩臺錘式破碎機合二為一,在雙電動機的驅動下,兩套轉子同時高速旋轉,被上級轉子擊碎的物料在破碎機內腔迅速被下級轉子再次擊碎,腔內物料相互高速碰撞,然后被承擊砧分流,分別進入兩個對稱的排料區,在由篦子和轉子形成的下破碎腔被最終破碎,從而實現錘式破碎的結果。
3、改造前后破碎效果對比
改造至今,2號破碎機改造成雙轉子破碎機已正常運轉了一年多,公司對該破碎機改造前后的產能及電耗進行了統計。雙轉子破碎機的產能比單轉子破碎機高70%。原單轉子破碎機設計產能1000t/h,產能利用率僅為67.4%,改為雙轉子破碎機后,產能利用率達到81.8%(雙轉子設計產能1400t/h)。單轉子破碎機的單位礦石耗電量比雙轉子破碎機高84.8%,經過一年統計,2號破碎機處理2780176t石灰石,單位電耗節省0.28kW·h/t,按礦山用電單價0.98元/(kW·h)計算,2號雙轉子破碎機共節約電費762880元。2號破碎機改造后一年內實際節省5280666元,投入改造所花費用600萬元1.2年即可收回。收回改造成本時間較短,且每年能為礦山節省528萬元的資金,經濟效益顯著,且促進了礦山的持續發展。
經以上分析,2號破碎機由單轉子改造為雙轉子,生產效能顯著提高,取得了良好的經濟效益,同時也促進了礦山資源的充分利用,表明破碎機改造對礦山排土和經濟效益的提高具有重要意義。
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